中海油服研发同心连续油管排采技术实现国内首次应用

近日,中海油服研发的同心连续油管排采技术,在川渝地区金浅某井稳定运行一个月。

经后期效果跟踪验证,该井排液效率达到32%,远超前期设计指标,单井日排液量最高达24立方米,相比同井连续油管氮气气举排液提升11倍,标志着该技术应用获得圆满成功,将为低压积液气井的高效开发提供全新解决方案。
创新引领
锚定低压气井“水患”顽疾
随着致密气开发深入,低压低产气井普遍面临井底积液严重、排液困难的挑战,传统氮气气举工艺存在能耗高、效率低及潜在储层伤害风险。为攻克这一难题,事业部技术团队创新研发了同心连续油管排采技术。

该技术核心采用同心双层连续油管结构,通过“连续排液+环空保护”双机制协同作用,同步实现高效清除井筒积液与保护储层的双重目标,从原理上为低压气井长期稳产开辟了经济高效的新路径。
系统攻关
破解技术落地瓶颈
在现场试验过程中,受地面泵注压力波动、工具密封性不足、井下卡阻及通道堵塞等多重因素影响,实际排液效率仅为5%,远低于10%-15%的预期目标。

面对挑战,技术团队迅速启动系统性攻关。在地面设备端,优化泵注控制算法并增设自动稳压模块,有效抑制了压力波动对排液稳定性的干扰。在井下工具端,重新论证并改进同心连续油管结构设计,创新应用弹性密封材料与自清洁流道技术,历经多轮高强度抗压、抗拉及耐磨实验,成功解决了高温高压环境下的密封失效与杂质堆积难题,使卡阻风险降低90%以上。
此外,为进一步强化本质安全,技术团队还专门开发了内外双管滑套式井控部件,确保了井下复杂工况全过程可控。
现场实证
创造排液新纪录
开展现场作业的金浅某井积液程度较为严重,是对新技术在极端工况下适应能力的严峻考验。作业期间,技术团队依托实时数据监测,对泵注排量与工具下入深度实施动态精细化调控,成功克服了低排量启动困难、环空返液不均等技术瓶颈。

数据显示,作业后一月内,该井连续无故障稳定运行,排液效率稳定提升至32%,显著高于10%-15%的初期目标,累计排液量达470立方米,以长周期实证验证了技术的高可靠性与稳定性。

本次试验的成功,不仅实证了同心连续油管排采技术的工程可行性与显著优势,更标志着中海油服在油气开发高端装备自主化领域取得实质性突破。目前,该技术已完成标准化操作流程与配套工具库建设,即将进入规模化推广阶段,为提升我国能源资源高效开发注入创新动能。
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文图|张小蓉 赵永顺 郭延军 卢飞翔
编辑|卢飞翔 贾鹏军
策划|李建禄
审核|陈 强
监制|袁晓松
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