一线微镜头 | 让“卡点”变“发力点”
基层是港口事业之基
也是高质量发展力量之源
一直以来
山港人坚持发扬
“大抓基层强基础”的务实作风
主动破题、实干攻坚
全力精进作业质效
今天,走进山东港口日照港
看他们如何立足现场巧解难题


铝矾土货物质地密实、吸附性较强,装卸时易出现粘料、堵料等现象,已然成为制约作业整体效率提升的难题。


针对这块难啃的“硬骨头”,一公司矿石流程队精准施策、多环节协同攻坚,从源头严控取料装车时序,有效减少粘料情况发生。
作业期间,定制“阶梯式开度曲线”,精准调节闸板开合度,防止物料粘连堵塞。同时,常态化开展实操实训,持续提升作业人员对突发问题的快速处置能力。
经过一系列攻坚,装车效率提升一倍,质量也实现了全程稳定可控。“货物交给你们,放心!”一位客户称赞道。


在石臼港区东作业区,作业人员发现卸船机喷淋抑尘时,需消耗大量中水和自来水,成本居高不下;而堆场排水沟和坑洼处富集的积水却长期闲置,需要定期清理外排。一边是“不够用”,一边是“留着没用”,如何让闲置水“变废为宝”,成为亟待破解的课题。


二公司卸船流程队创新小组深入现场摸排,反复试验后决定打造“源头截污、分级净化”的循环用水链路,即通过闸门阻隔底层泥沙,再依托浮球设备抽取上层洁净水体,让水体存入水箱二次沉淀过滤,经四级深度净化处理后,达标清水便可直接供给卸船机使用。
“涌泉”系统上线后,单台卸船机每月可节省中水约2万立方米,堆场清沟频次和强度大幅下降,走出一条低成本、高回报的节水降本之路。


日前,三公司首次承接超长铰接公交车出口装运任务,货物属超长、高价值外贸品,重心偏、尺寸特殊,无法按常规件杂货流程作业,且对吊装精度、舱位配载、全程安全管控提出极高要求。


三公司船舶作业队快速组建专项攻坚小组,联合船方、货主、代理等多方对接会商,逐一梳理出重心控制、舱位适配等难点。
在此基础上,结合船舶舱位尺寸和货物参数,制定专属装船配载方案,细化吊装点位布局,形成一套专项作业指南。作业中,创新采用双门机同步协同模式,严格执行“轻起、慢移、稳落”标准,实时调控吊具运行轨迹与货物姿态,高效完成吊装作业。
经过各方努力,最终顺利完成超长铰接公交车装船发运,实现特色货类出口新突破,助力“中国制造”稳步出海。


过去,在堆取料机远程作业时,堆取料机司机常常视野受限,且监控画面切换时常出现延迟或卡顿,易引发刮碰货垛等风险。


面对视野“卡脖子”难题,岚山公司技术人员开发应用智能监控随控系统,在关键部位加装高清摄像头,并将监控系统与堆取料机的电控系统联动。
同时,依托大机运动状态反馈的动作信号,系统自动调整监控角度与视角,实现视频画面随设备动作毫秒级同步。
智能监控随控系统为操作司机提供了更全面、更清晰的视角,改变了“人找画面”的模式,进一步提升了作业效率和操作便捷性。


过去,船舶靠泊作业时,引缆绳需人工分段传送至各个带缆桩,由于缆桩间距较远、现场设备遮挡,需多人往返配合,不仅耗时耗力,还容易影响船舶靠离泊作业节奏。


对此,油品公司液化操作工扎根现场潜心钻研,创新构思新式传送装置。该装置以加固钢架为基础,同时加装手摇轮盘与导向滑轮,借助这套简易设备,单人便能将引缆绳精准送达指定缆桩,彻底改变多人来回递送的作业方式。
新式装置投用后成效显著,不仅压缩了引缆作业时长、减少人力投入,还提升现场作业安全水平,让船舶靠离泊衔接更为顺畅高效。


近日,“日港拖18”轮突发故障,右车合排异常,导致船舶动力受限,直接影响执行靠离泊任务能力与港口生产作业效率,需尽快排查修复。


轮驳公司船舶设备专家组深入机舱展开排查,同时借助故障现象分析,将问题焦点锁定于舵桨控制系统。
在机舱内,他们协同轮机员对控制系统进行全面排查,最终确定控制模块故障,立即协调备件对控制模块进行更换,并反复测试确认,直至设备稳定运行,彻底消除故障根源。
从登轮到修复仅用时约两个小时,“日港拖18”轮便及时投入后续生产,保障港口作业计划无缝衔接,避免了因设备故障可能导致的生产延误。

每一处现场的“卡点”
都是主动向前一步的“发力点”
未来,山港人将继续
用脚步丈量一线
在每一次实践中精进作业质效
让深耕一线、提质增效
成为最坚实的底色

策划制作丨周芷如 姚秋盼
素材来源 | 一公司 二公司 三公司
岚山公司 油品公司 轮驳公司

