二次创业、奋斗有我丨模块化搬迁,提速又提效


近日,在华北工区,公司所属的华北石油工程公司五普钻井分公司50847HB钻井队施工的J3-4-P35井顺利完成模块化搬迁安作业,全程仅用4.67天,较传统搬迁提速约30%,搬迁车次同比缩减10%,以标准化流程、创新化举措、精益化管理,实现搬迁作业安全、效率、成本同步提升。
这些模块如同标准化的“积木”,被有序拆解、运输与安装,整个搬迁过程流畅而高效,实现了周期与风险“双下降”,为该公司全力保障上半年目标任务完成注入强劲动力。


“搬迁能不能快、稳、省,关键在方案、在统筹、在标准落地。”在J3-4-P35井搬迁动员会上,五普钻井分公司相关负责人现场部署、压实责任,为此次高效搬迁定下总基调。

50847HB钻井队严格对照石油工程模块化搬迁指导意见,全面落实“一图二表七清单”管理要求,结合井场实际量身定制专属搬迁安方案,将拆、搬、安全流程细化为环环相扣的标准步骤。从设备模块划分、运输时序安排到人员分工、风险防控,每一项工作都有章可循、有据可依,彻底告别以往“打乱仗”的粗放模式,让整个搬迁过程从“经验指挥”转向“标准引领”。

该队技术负责李昭晖感慨道:“有了清晰的流程和明确的标准,大家心里有底、手上有度,搬迁效率和规范度都上了一个大台阶。”

“现在干活不用拼体力,靠工具、靠流程,轻松不少,进度还更快。”该队队长曹永军说道。
走进J3-4-P35井搬迁现场,模块规整、运输有序、作业顺畅,一改以往零散杂乱、忙乱无序的旧貌,一系列实用工具与创新做法成为提效减负的“硬核支撑”。

该队提前筹备钢木基础,在设备解体阶段便完成钻台主体基础就位,营房区域提前划线标记,大幅缩短现场定位与铺设时间。针对井场散件多、装车繁的问题,全面推广使用搬迁爬犁,将零散物料统一归置、整装整卸,有效压减搬迁车次,降低吊装风险与物料损耗。
统筹人员安排,拆、运、装多工序平行作业,设备一次就位率显著提升,安装周期持续压缩。液压枕头等专用工具的广泛应用,在大幅降低员工劳动强度的同时,让井架对接更精准、作业更高效,真正实现“省力更提速”。

搬迁车次多、成本高、周期长,一直是搬迁作业的痛点难点。J3-4-P35井以模块化搬迁为抓手,聚焦“轻装减负”,在运输环节做足“减法”,实现车次与成本双下降。
通过提前规划、模块整合、集装运输,本次搬迁仅用92车次,较以往缩减10%左右。车次的减少不仅直接降低运输成本,更缩短了整体搬迁周期,减少现场交叉作业与安全风险,形成“少用车、短用时、更安全”的良性循环。

从周期大幅压缩到车次有效压降,从劳动强度降低到作业效率提升,华北石油工程公司通过模块化搬迁,助力安全与效率的“双提升”,并形成了流程再造、管理升级、降本增效的有效路径。
该公司将全面总结固化模块化搬迁经验,加快形成标准化作业模板,推动成熟模式在各井队复制落地,不断提升搬迁安整体运行水平,以更高效率、更低成本助推高质量发展。
单 位:华北石油工程
供 稿:李昭晖、王 丹
责 编:邓 斌
审 核:吴 体
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视频来源:中央纪委国家监委网站
